對於海鯤艦差點就在海上拋錨的重大事件,海軍司令部回覆《鏡報》指出,原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題,逐步強化調校與缺失改善,該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施,當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改,操作正常。
根據爆料者指稱的第2次海測時間是在今年6月26日,由台船進行第2次海上浮航測試。其測試項目是海鯤號再次依靠自身動力航行出海,進行系統驗證和操控能力測試。對於第2次海測的結果,台船公司對外表示,經評估測試結果均符合預期目標;完成第2次海上測試並進行必要的調校整備後,將會依計畫實施潛航測試,進入後續更深層的深水測試階段。
爆料者指出,當天海測是以電瓶充電方式出海,並進行相關測試,但是突然發生液壓系統全都失效,導致控制方向的X型舵完全不能動,只能「直直往前撞過去」,當下立刻將人員召集在潛艦後端的「舵機室」排隊,並將尾舵搖桿拿出,每個人都用手拚命搖轉,快沒力時立刻交棒,由下一任繼續搖,就在好幾個人輪流搖的情況下,才讓X型舵有點轉向。
爆料者進一步透露,當下伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭,用拖船的推力來影響海鯤號的方向,避免海鯤號因為X型舵失效而發生撞到其他船的事件。
熟悉海鯤號建造的人士指出,海鯤號潛艦的X型尾舵當初在設計上極為重視,因此除了有主系統外,還有多個備援系統,以應對液壓系統完全失效的極端情況。
他指出,潛艦通常配備多個獨立的液壓泵,因應安全起見是由不同的電力或輔助柴油機驅動。當主系統失效時,會立即切換到備用液壓迴路,為確保備用液壓迴路的安全性,還會另外搭配備用泵的電力,以確保能正常使用。
但如果真的發生所有液壓動力完全喪失,他說,最後手段就是進行機械式的「人工輔助」操作,也就是人員到潛艦後段的「舵機室」,用人力模式,透過連桿、齒輪或鋼纜系統,將船員的體力直接轉化為操作舵面的力量。
